许多呼市人都留有这样的记忆:在城区东南方,曾有一个与首府环保进行曲很不和谐的音符,那就是耸立于原呼和浩特炼油厂(现为中国石油呼和浩特石化公司)厂区的熊熊燃烧的“火炬”。“火炬”是在炼油生产过程中产生的过剩干气形成的。如今,“火炬”灭了,过剩干气变废为宝,外销到中海油天野化工集团,公司实现了环保效益与经济效益双赢。
“十一五”以来,这样的双赢,在呼和浩特石化公司不断演绎,企业走出了一条科学发展、清洁发展、和谐发展之路。
据统计,“十一五”期间,公司主要技术经济指标均有大幅提高,其炼油综合能耗由2006年的92.95千克标油/吨原油,逐年降到了2010年的69.58千克标油/吨原油,加工损失率5年同比下降了0.12个百分点,外排污水合格率由2006年的98.2%升至2010年的100%,废气治理率和排放达标率也同步达到了100%。
一个高耗能炼油企业如何兼顾效益与环保?呼石化人打出挖潜增效、节能减排、技术创新三张牌,缔造了一个能源企业的绿色传奇。
由于价格倒挂、政策性亏损等客观原因,国内炼油厂尤其是小型炼厂长期处于亏损状态。为改变这种状况,呼石化从2008年开始将挖潜增效确定为公司的一项长效机制,并将2009年确定为“挖潜增效年”,成立了挖潜增效工作组,公司主要领导亲自挂帅,制定了岗位挖潜责任目标。从2009年到2010年,共确定了35项挖潜增效指标。两年中,35个项目带来了2.17亿元的收益。对在挖潜增效活动中贡献突出的单位和个人,公司动用总经理奖励基金进行了奖励。
人人降成本、事事讲效益的良好氛围在全公司形成。
在挖潜增效中,公司将精细化、精益化、精确化管理贯彻始终,在原料采购、进料加工、废料利用三个环节,严格管理、精确操作,对资源“吃干榨净”。比如在燃煤采购环节,从2007年开始,公司先是与较大煤炭供应商联系,减掉中间环节。2009年又实现了从坑口直接装运燃煤,大大降低了采购成本。同时,经过优选的燃煤保持了较高的热值,提高了燃烧效果。在生产环节,公司针对锅炉燃烧情况实行优化操作,2008年以来每年用煤同比减少约3万吨,减少二氧化硫排放量300吨左右。在废料利用方面,从2009年开始对瓦斯系统工艺流程进行改造,变废为宝,实现了“干气”外销,两年外销“干气”8000多吨,实现销售收入近500万元,使综合商品率上升0.6%。去年4月份大检修停工期间,公司对以往停工中所需排放的气体全部回收。据估算,本次停工回收液化气180多吨,回收使用“干气”50多吨,节约价值合计约110多万元。
通过精打细算挖潜增效,公司效益与能耗形成鲜明对比:2008年加工原油118万吨,消耗蒸汽35.49万吨,耗煤8.49万吨;2010年加工原油125.56万吨,消耗蒸汽22万吨,耗煤4.2万吨。2010年比2008年少消耗燃煤4.3万吨,降低采购成本2100多万元。
效益增了,能耗降了,但对于呼石化整个节能减排工程来说,这只是小菜一碟。追求科学发展的呼石化人向兄弟企业学习,对标分析,投巨资实施环保工程。“十一五”期间,公司开展了污水预处理等四大项环保隐患治理项目,总投资5600万元,提高了汽油质量,减少了液碱用量及固体废物排放,增强了污水后续处理能力,提高了活性炭罐出口污水达标率,使污水稳定达标排放和污染物COD、石油类总量均控制在总量指标范围。
石化企业属技术密集型行业,技术创新对企业核心竞争力有着直接和深远的影响。为此,呼石化紧紧围绕技术创新这个中心,加大技改投入力度。仅2010年公司就实施了对外购MTBE火车、汽车卸车等6项技改项目,完成了油品车间气柜防腐堵漏等1848项检修项目。公司还在夏季对动力5台锅炉实施了大修,改造了除尘器,新上了DCS控制系统。同时,对除渣系统进行完善,改善了员工工作环境。动力锅炉燃煤单耗从2008年的260千克/吨蒸汽,下降到2010年的201.1千克/吨蒸汽。
挖潜增效、节能减排、技术创新三大工程交相呼应,共同书写了呼和浩特石化公司“奉献能源、构建和谐”的绿色情怀。(本报记者 李永桃 通讯员 邢利平 毋瑾莉)